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钢丝绳牵引带式输送机制动装置系统的改造及应用 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|富通新能源 / 15-06-30

1、引言
    平顶山煤业集团天安十矿年产煤300万t。煤炭运输是通过1996年初投产的GD型钢丝绳牵引带式输送机,经大斜井运至地面。主要提升十矿己2、己4系统原煤和承载升,入井人员。CD型钢丝绳牵引带式输送机,采用直流400kW电机双机拖动,全长运输距离为1652m,输送量350t/h,1125人/h,平均倾角14°14′。
    使用中,在满负荷停车时多次出现输送带下滑现象。后经过技术测定,输送机的安全系数即制动力矩与最大静力矩之比为1. 72,而《煤矿安全规程》之374条规定的安全系数不得小于2,不得大于3。因此必须进行改造。
2、改造方案
    (1)制动闸的改造
    制动装置为液压式,改进前为4个闸桩,每个闸桩2对盘形闸,依靠闸内蝶形簧的预压力来制动皮带,其单个闸桩。
    重新设计制造的闸桩,每个闸桩采用3对6. 3t盘形制动器,每个制动轮采用6对盘形制动器,2个制动轮共12对6.3t盘形制动器,增大了盘形闸制动闸块与制动盘的接触面积;增加了液压缸的容积。盘形闸制动器技术参数如表1。
    改造的难点是在闸桩底脚和安装后,每对闸都必须与制动轮均匀、紧密的贴合,以保证安装后能够达到要求的制动状态。按制动闸盘中心线,测量每个底脚螺栓中心到制动闸盘的中心线的垂直距离并记录,同时考虑到增设制动闸盘后,相对高度控制、各对闸的制动半径一致、以后的测试工作和检修,每对盘形闸上加装1个截止阀,可随时关闭每对闸进行检修、更换油管等,而不致于影响其他闸的正常使用。
    实际测量数据为闸瓦间隙1.25 mm;油压5.3—6. 3MPa。
    安装调试后,专业机电设备测定站对每一对闸进行测试,结果见表2。
    经计算,制动力矩与设计最大静拉力差在制动闸轮上作用力矩比为a=2.4,符合《煤矿安全规程》的要求。实际运行1个月,输送机没有出现下滑现象。
    (2)斜井闸瓦磨损开关测量自动显示改造
    困新的闸瓦磨损开关与制动闸桩配合不合理,开关行程较短且易被制动块弊坏,有时每天误动作5-7次,每次动作后仅检查事故原因的时间就需0,5h.输送机运煤量减少到一250t/h。
    1)现象分析如下:①行程杆过短,达不到闸瓦磨损后的需求;②当开启压力增大的瞬间,制动闸块易将闸瓦磨损开关顶坏,调整太远,又易使闸瓦磨损开关误动作;③闸瓦开关动作之后,需要24个闸瓦开关都检查一遍,方可确定事故点,耗时太长。
    2)对原装置进行如下改造:①对原闸瓦磨损开关反方向安装,避免因制动闸块开启顶坏闸瓦磨损开关;②加装闸瓦行程板(共计24件),并且将闸瓦行程板固定在制动闸块上,随着制动闸块的磨薄而动作向制动轮方向运动;③通过信号线,将动作反馈到显示装置上,从而有利于发现问题;④设计安装一套显示装置。
    改造后示意图如图2所示。
    3)改造后闸瓦磨损开关工作原理:行程板用螺栓固定在制动闸块上,当制动闸块被磨损一定厚度后,制动闸块就会带动行程板向制动轮方向移动,行程板压迫闸瓦磨损开关的行程杆动作,闸瓦磨损开关通过信号传送线在显示装置上显示几号闸动作而停车,从而达到保护的目的。改造后的闸瓦磨损开关显示装置电路图如图3所示。
3、工业性试验报告
    闸桩安装调试完毕,现场输送机制动试验,试验结果见表3。
    试验结果表明:制动效果安全可靠,没有下滑现象。闸瓦磨损开关测量自动显示装置的准确率达到100%。每次都正确地显示问题所在,为消除隐患赢得了宝贵的时间,避免了运转中的事故。
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