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小火电机组的改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|富通新能源 / 12-10-27

    基于节能减排的基本国策,国家发改委提出了电力工业结构调整的要求,对小火电机组实行关停或改造。某电厂原2#机组,容量为6MW,配备35t/h抛煤机倒转链条炉排燃煤锅炉,原设计燃料为淮南大通烟煤,改造后拟采用生物质燃料。本文的工作目标是:针对生物质燃料的特点,拟定锅炉燃烧系统的改造方案,并在方案实施后完成锅炉的冷态调试。
    在计算原设计煤种和生物质燃烧特性参数的基础上,通过对比发现两种燃料的燃烧特性相差很大,所以必须对机组的燃烧系统尤其是配风系统进行改造。本着不改动锅炉受热面、尽量保留原有链条炉排和炉膛结构的原则,改造方案确定为:拆除原三台抛煤机,抛煤口改为一次风口;加大二次风量(增加二次风喷口数目,并更换二次风机)。
    借助FLUENT软件模拟了抛煤口改为一次风口并加大二次风量后的炉内流场,模拟结果表明:气流撞击后墙,后墙下侧流场不利于粒子沉降到炉排。为了防止炉膛水冷壁结渣,并提高生物质燃料颗粒在炉排上的沉降份额,对前后二次风射流角度进行了调整,借助FLUENT软件模拟了二次风角度调整后的炉内冷态流场,对比分析后确认:前二次风水平、后二次风上仰45度时,炉内流场具有相对比较合理的结构。确定二次风射流角度后,又模拟了不同风量配比条件下的炉内流场,对比分析得到优选的风量配比条件。通过上述工作最终确定锅炉配风系统的改造方案。配风系统改造方案实施后,对新系统的炉内冷态流场进行了实炉冷态测试的试验研究,以数值模拟得到的各个风口速度为基准,在冷态试验中把各个风口的速度调节到逼近于数值模拟的速度值。实际测量了炉内3个平面上的速度分布,并通过火花示踪显示炉内实际流场,将火花示踪结果、实炉测试的结果和数值模拟的结果进行对比,发现吻合得比较好,说明数值模拟的结果是可靠的,锅炉的改造方案是可行的。数值模拟和冷态试验研究表明:改造后的二次风切入一次风主流位置比较合理,炉内气流充满度较好,粒子在炉排上沉降均匀,在一定程度上减轻了火焰刷墙的程度。炉内一次风正常无明显偏斜,炉膛出口处速度分布均匀,有利于提高燃烧效率、防止水冷壁和过热器结渣。
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