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1025t/h锅炉排粉风机振动及处理探讨 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|富通新能源 / 14-06-27

1、设备概况
    谏壁电厂四台300MW机组的锅炉为上海锅炉厂八十年代产品,分别于1980年至1987年投产,后于1999年开始逐年对每台锅炉采用上海锅炉厂控制循环技术,改造为SG-1025/16. 77型一次再热控制循环汽包炉。该型号锅炉采用四套钢球磨中间储仓式乏气送粉制粉系统,配有四台沈阳鼓风机厂生产的离心式排粉风机,每台排粉风机供一层共八个一次风喷管,分送双炉膛的八个浓淡分离燃烧器,利用制粉系统产生的乏气将煤粉送人炉膛保证正常燃烧,富通新能源生产销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧颗粒机木屑颗粒机秸秆压块机压制的生物质颗粒燃料。
    排粉机设计参数如下:
    风机型号:M6 - 30 - 11N019,5D改造后为M6 - 30 - IIN018. 3D
    叶轮型式:离心式
    叶片型式:单板后直叶片
    叶片数目:12
    风机流量:125220 - 134860m3『h改造后为108800~114200m3/h
    风机全压:12.493 - 11. 895kPa改造后为11. 365-11. 856kPa
    设计介质温度:80℃
    风机叶轮直径:+1950mm经改造为+1830mm
    电动机型号:JsQ15io -4上海电机厂生产
    电动机功率:850kW
    电动机电压:6000V
    风机额定电流:97A
    风机设计转速:1485r/min
    风机设计效率:81%
2、振动状况
    由于中间储仓式制粉系统的乏气中带有煤粉;对排粉风机的叶片产生磨损,当叶片间不均匀磨损严重产生质量不平衡时,造成排粉风机的轴承振动超标,影响排粉机的安全运行,必须停运排粉机进行动平衡消振;而在锅炉中一台排粉机带一层火嘴,停用一台排粉机相当于停用一台炉的四分之一火嘴,锅炉也相应降低四分之一热负荷,也即机组将降低四分之一电负荷,对改造后的320MW机组来说相当于60-80MW,这严重影响着机组的安全生产;而平均每次对排粉机进行动平衡消振的时间约为4h,即每次影响机组240-320MW的负荷量,应该说比较可观。我们统计了2000年- 2002年间我厂四台锅炉共16台排粉机每年进行动平衡加重消振的次数,数据如下:
    从表格中我们可以看出,年消振次数是逐年减少的,这与采取了一些相关的防磨及消振措施是分不开的。
3、消振的几点经验
3.1在2000年以前,我们对排粉机进行动平衡消振的次数都在20次以上,多的超过30次。在1999年以后,我们对排粉机叶片进行加衬防磨陶瓷片,采用这一防磨技术后,最短运行时间的是8个月后才需要进行动平衡消振,这也是由于加衬的防磨陶瓷片局部脱落后引起的振动,最长的已两年多,排粉机振动值还在标准范围内,这说明防磨陶瓷片磨损很小,防磨效果很好,也大大减少了动平衡消振的次数;但是,这一技术也有一个很大的弊端,就是一旦防磨陶瓷片发生局部脱落后,就会接二连三发生局部脱落,从而使排粉机反复产生新的不平衡,影响排粉机的安全运行,必须反复进行动平衡消振。2001年7月#7炉甲排相隔22天就进行了两次动平衡消振,2002年3月#7炉乙排相隔23天就进行了两次动平衡消振,2002年11月#9炉甲排仅相隔11天就进行了两次动平衡消振,等等,就都是很典型的事例。
3.2我们知道,风机叶片的磨损与风速三次方成正比,在单位通流面积不变的情况下降低风量即可减小风速,也可减少乏气中煤粉颗粒对叶片的冲击力,从而起到减少磨损的效果;运行中我们发现,在制粉系统正常出力运行工况下,排粉机人口风门(#4门)开度仅为30% -40%左右,这说明排粉机的出力有很大富裕量;2001年我们通过大量试验后,在使排粉机的出力留有一定裕量后进行叶片切割,减小叶轮直径,改造后效果很好,使排粉机电流下降3-5A,不但减少了对叶轮的磨损,还起到了节能降耗的作用。
3.3熟练掌握动平衡消振技术。该型号排粉风机是悬臂梁单平面的转动机械,对其进行消振,其实是一种简单的旋转机械的低速静平衡技术,我们采用的是影响系数法。我们知道,相同型号的排粉机,其轴承支撑动刚度、转子构造和质量基本是一致的,我们通过大量的消振试验后取得一经验影响系数ApLa,即消除每丝振动需加的重量和机械相位滞后角修正值;当振动产生超标后,我们测得一振动值和相位后,通过影响系数修正后得到一实际加重重量Ai和加重位置a1,加重后,基本可消除振动,如果是影响系数有误差,再经过一次修正即可消振。根据这一原理,这就要求我们对每一次消振数据进行分析,掌握每一台排粉机的影响系数,努力做到一次消振。以往我们进行消振都要进行几次,消振时间也需要4-6h,现在一次消振率达80%以上,所需时间也只要2h左右,消振影响机组的电量也大为减少。
3.4利用夜间电负荷低谷对故障排粉风机进行动平衡消振。在夜间电负荷低谷时,机组处于低负荷运行状态,要停运排粉机,此时就可以对故障排粉机进行动平衡消振。现在我们所进行动平衡消振全部在夜间电负荷低谷时进行,这样可大大减少由于排粉机的故障而影响机组的负荷。
3.5根据有关旋转机械振动评价标准,该排粉风机转速为1485r/min,相应的振动值合格标准为70um。但是,我们充分利用临检、机组调停及小修等停炉机会,对一些振动值仍在合格标准内的排粉机进行动平衡消振,最大限度的减小排粉机的原始振动值,减少其在运行中的动平衡消振次数,全年进行这样的消振近20台次。
3.6提高检修工艺水平。其一是,对一些不能加衬防磨陶瓷片的部位采用防磨焊条进行堆焊,在工艺上力求做到每片叶片上堆焊的重量一致,堆焊的部位一致;其二是,对静不平衡量较多的叶轮做静平衡量加重试验,最大限度的减少叶轮的静不平衡量。
4、尚需解决的问题与几点建议
    排粉机是锅炉中较为关键的辅机之一,它的停运直接影响着锅炉的热负荷,直接影响着机组的安全生产,因此要加强排粉风机的运行维护、振动监测和消振工作。下面,我就近几年来工作中尚存在的问题提几点想法。
4.1急待加强对防磨陶瓷片局部脱落后的再处理措施。防磨陶瓷片发生局部脱落后,就会在原部位接二连三发生局部脱落,大大增加了排粉机动平衡消振次数;如果我们找到一种优质粘合剂或其它有效方法,对防磨陶瓷片脱落后的部位进行再处理,不使周围的陶瓷片再脱落,不让排粉机产生新的不平衡量,可减少排粉机动平衡消振次数。
4.2对制粉系统进行优化改造,尤其是细粉分离器的改造。我们知道,制粉系统的乏气中过多的含带煤粉颗粒,这些颗粒冲刷磨损着叶片,使叶轮产生新的不平衡量引起振动值超标。对制粉系统中粗粉分离器及排粉机进行改造,并进行一定的优化,提高细粉分离器的效率,降低乏气中含粉量。
4.3加强对排粉机的振动监测,在排粉机轴承座上加装振动在线监测装置。排粉机振动过大后,直接对轴承及叶轮上的防磨陶瓷片产生损害性影响,因此必须对运行中的排粉机加强监测。在排粉机轴承座上加装振动传感器和相位传感器后,将振动信号送至控制室,不但运行人员可实现远距离监控排粉机振动状态,还可以帮助工程技术人员分析排粉机振动故障,并可以使专业技术人员对排粉机快捷方便地进行动平衡消振,同时也有利于对设备进行状态检修指导。
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